目前,湿式、低低温电除尘技术已成为燃煤电厂满足“超低排放”的主流技术。针对热点、难点问题,中国环保产业协会电除尘委员会组织业内专家、学者及相关工程技术人员,分别召开了全国湿式、低低温电除尘技术研讨会和电除尘电源技术专题研讨会,就技术发展动向、研发和推广应用情况、面临的问题及应对措施等展开讨论,为实现“超低排放”提供技术支撑。
路线一:低低温电除尘技术
我国环保企业从2009年开始加强低低温电除尘技术研究,目前已有多套设备投运,现已掌握低温腐蚀、二次扬尘、提效幅度及对WFGD协同除尘效果的影响等核心问题,并取得一定的工程经验,提出了防止低温腐蚀、二次扬尘的对策措施。
目前,低低温电除尘技术在国内已有多项应用:
1.大唐宁德电厂#4炉600MW机组改造,将电除尘器入口烟气温度降低至95℃左右。2013年4月,经测试,除尘器入口烟气温度92℃时,电除尘器出口烟尘浓度由60mg/m3降低到20.2mg/m3。
2.中电投江西新昌电厂700MW机组改造,将入口烟气温度降至95℃,对电除尘器本体及电控系统进行升级。2013年9月,经测试,低低温电除尘器出口烟尘浓度降至17.25mg/m3,SO3脱除率88.1%,PM2.5脱除率达99.8%以上,气态汞捕集效率达40%以上,节省煤耗2.53g/kWh。
3.浙江浙能嘉华发电有限公司1000MW机组改造,将烟气温度降至90℃左右,电除尘器总集尘面积不变,将所有电场采用高频电源。2014年7月投运,经测试,改造后电除尘器出口烟尘浓度降至20mg/m3。
4.华能榆社电厂300MW机组采用以低低温电除尘技术为核心的烟气协同治理技术路线:脱硝+热回收器+低低温电除尘器+WFGD+烟气再热器。2014年8月投入运行,经测试,电除尘器出口烟尘浓度为18mg/m3,经湿法脱硫系统后,烟尘排放浓度为8mg/m3。
5.华能长兴电厂2×660MW机组采用以低低温电除尘技术为核心的烟气协同治理技术路线,系统中不设置WESP,每台炉配套两台双室五电场电除尘器,设计烟气温度90℃。2014年12月投入使用,经初步测试,电除尘器出口烟尘浓度约为 12mg/m3,经湿法脱硫后,出口烟尘排放约为3.5mg/m3,湿法脱硫协同除尘效果约70%。
6.浙江浙能台州第二发电厂2×1000MW机组、浙能温州电厂四期2×660MW机组新建工程、华能玉环电厂1000MW机组改造工程均采用低低温电除尘技术,设计烟气温度85℃~90℃,设计除尘器出口烟尘浓度为15mg/m3,均将于2015年投入使用。天津国投津能发电有限公司一期工程#1炉1000MW机组改造工程, 改造后烟温降为88℃,电除尘器出口烟尘浓度设计值20mg/m3,2014年12月投运。华电江苏望亭发电分公司#3、#4炉660MW机组改造工程,烟温改造后降为95℃,电除尘器出口烟尘浓度设计值20mg/m3,计划2015年2月投运。