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国网安徽电力公司全面提升线损管理综合质效

国家电网报 发布时间:2025-02-27 11:57:52

  “未来越台区线损率为6.27%,比理论线损率值高3个百分点,肯定存在问题。”2月24日,安徽滁州供电公司线损管理人员张骄杨监控台区日线损率时,发现一个台区线损率突然增加,便通知台区经理张丰到现场排查。张丰到达现场后发现,台区的电能表采集模块出现故障,导致电量采集失败,便立即更换了电能表采集模块。第二天,台区线损率恢复正常水平。


滁州供电公司员工更换高损耗变压器,压降台区线损。马晓飞 摄

  近年来,国网安徽省电力有限公司以中压、低压电网为降线损重点,研发了台区智能规划设计系统,从源头上防范台区出现高线损情况;通过合理配置无功补偿装置、组建线损专家组强化线损综合管理等举措,推动高质量压降线损。2024年,该公司综合线损率同比下降0.48个百分点。

深化源头把关,强化台区规划设计

  1月20日,休宁县供电公司发布2024年12月台区线损考核结果:10千伏四门台区、10千伏李家台区、10千伏茶园山台区的月线损率分别为1.57%、1.3%和1.87%,连续6个月低于2%。

  以前,四门台区供电半径较长,线损率曾达到8.80%。2024年,休宁县供电公司将该台区一分为三,改造为四门台区、李家台区和茶园山台区。

  “在拆分四门台区过程中,我们在台区智能规划设计系统中录入台区客户数量、电杆位置、负荷容量等信息,让系统自动校验台区改造方案,获得优化建议。”休宁县供电公司发展建设部负责人张磊说,“拆分后的各台区距离负荷中心均不到20米,降低了台区的线损率。”

  张磊所说的台区智能规划设计系统由国网安徽电力研发,汇集了台区档案、网架拓扑、客户负荷、村形地貌等4类数据,可自动核验台区设计方案中的配电变压器经济容量、供电半径、理论线损等数据。国网安徽电力要求,未能通过台区智能规划设计系统校核的台区规划设计方案不能立项,从源头上防范“台区建成即高损”的风险。

  据了解,2024年,国网安徽电力应用台区智能规划设计系统共校核4000个台区,将台区线损率降低了0.61个百分点。

开展技术攻关,优化无功补偿配置

  2月21日,蚌埠供电公司连城中心供电所客户经理对固镇县连城镇连城集2号台区开展日常检查。

  之前,连城集2号台区功率因数仅为0.85。蚌埠供电公司线损管理人员对台区电力数据开展技术研判后,为该台区安装了编码式全分相无功补偿装置。该台区平均功率因数从0.85提升到0.99。

  编码式全分相无功补偿装置由国网安徽电力自主研发,解决了配电台区无功补偿装置因故障退出运行或无功补偿精度低导致的线损率高的问题。

  蚌埠供电公司根据供区内的台区运行情况优化无功补偿装置配置,目前累计完成800余台编码式全分相无功补偿装置的安装,年可节电1125万千瓦时。

  蚌埠供电公司线损管理人员将原有的三相共同补偿模式调整为单相分别补偿模式,将每100千乏的补偿容量由原来的10挡重新划分为31挡,提升无功补偿装置的补偿精准度。线损管理人员还根据实时监测单相无功电流开展动态补偿,达到分相无功功率全部补偿的效果,使功率因数接近1,减少线路的整体无功损耗量。

  2024年以来,国网安徽电力累计改造3400余个台区的无功补偿装置。改造后的台区功率因数均超过0.99,将台区线损率降低了1个百分点。

 实施精准核查,加强线损异常治理

  2月20日,淮南供电公司八公山供电分公司员工通过用电信息采集系统2.0发现一家加工企业停产后,线路A相出现反向电流,企业所在村的3号台区线损率增加。

  淮南供电公司线损专家组成员李维和同事迅速赶到现场,根据企业历史用电数据分析,发现企业在春节后没有开工生产,A相电流却从正向变为反向,电能表功率因数也很低,仅为0.18。“我们与企业负责人沟通后,共同到企业内部排查,发现企业配置的无功补偿装置不具备自调节功能。企业停产后,无功补偿装置依然运行,导致A相出现反向电流、台区线损率增大。”李维说。他立即帮助客户停用了无功补偿装置,消除了反向电流。台区线损率恢复至1.88%。

  国网安徽电力针对电流互感器越限和专用变压器超容量引起的计量失准问题,常态核查计量关口互感器二次电流。线损管理人员针对连续6天超额定电流运行的互感器开展现场校核,及时更换配置不合理的互感器,督促超容用电的客户限期办理增容手续,解决关口电流异常问题,提升计量准确性。

  2024年以来,国网安徽电力累计治理计量装置失准问题836个。(王萍萍 赵锋 阮建超)




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